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火电厂锅炉烟气余热回收及脱硫岛节水综合优化技术

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-10-16  浏览次数:2025
核心提示:火电厂锅炉烟气余热回收及脱硫岛节水综合优化技术
一、技术名称:火电厂烟气综合优化系统余热深度回收技术
该技术已被国家发改委列为国家重点节能技术推广技术,可获财政部的节能奖励补贴。
二、适用范围:燃煤火电机组
三、与该节能技术相关生产环节的能耗现状:
火力发电厂消耗我国煤炭总产量的 50%,其排烟热损失是电站锅炉各项热损失中最大的一项,一般在 5%~8%,占锅炉总热损失的 80%或更高。排烟热损失的主要影响因素是锅炉排烟温度,一般情况下,排烟温度每升高 10℃,排烟热损失增加 0.6%~1.0%,发电煤耗增加 2g/kWh左右。我国现役火电机组中,锅炉排烟温度普遍维持在 125~150℃左右水平,褐煤锅炉为 170℃为左右,排烟温度高是一个普遍现象,由此造成巨大的能量损失。
对于已经投运的锅炉,经过燃烧优化来降低排烟温度的幅度非常有限,省煤器和空气预热器的改造因受到空间的限制,降低排烟温度的幅度也很小,同时尾部受热面的低温腐蚀也限制了排烟温度的大幅降低。因此,独立于原有锅炉系统之外的排烟余热回收系统成为节能降耗的首选。
四、技术内容:
1.技术原理
电站锅炉排烟余热深度回收利用系统安装在除尘器之后、脱硫塔之前的烟道中,可以最大程度地降低烟气温度,使烟气温度再降低 40~50℃。在一些采用湿烟囱或烟塔合一等最新烟气排放技术的电厂,脱硫塔入口烟温可降低到 85℃左右,使烟温达到最佳脱硫效率状态,大大减少脱硫塔的冷却水耗。
排烟余热回收系统所吸收的能量可以用来加热凝结水,或通过暖风器加热空气提高送风温度,从而减少低压加热器或者暖风器的抽汽量,增加汽轮机做功,提高机组效率。
2.关键技术
1)排烟余热回收装置即烟气冷却器的设计;
2)排烟余热回收装置即烟气冷却器的防腐;
3)排烟余热利用系统即低压给水加热器或者暖风器的设计;
4)热力系统优化设计和控制。
五、主要技术指标:
电站锅炉采用该排烟余热深度回收系统后,发电煤耗可以降低 2~4g/kWh。
该节能项目的投资回收期在 1—2.5年内收回投资。300MW机组的投资在 700—800万元,600MW机组的投资在 1200—1500万元,1000MW机组的改造投资在 2000—2500万元。
六、典型用户及投资效益:
1)上海外高桥第三发电有限责任公司
建设规模:2×1000MW 机组。主要技改内容:烟气冷却器本体基础施工,烟气冷却器安装,凝结水管道和支吊架安装,烟道施工和风机改造(如有需要)。按机组年利用5500h测算,每年可节能 29810tce,取得经济效益2276 万元。
2009年5月在上海外高桥第三发电有限责任公司 2×1000MW机组上首次应用成功。
2)山东百年电力二期 4#炉 220MW低温省煤器改造工程该工程是对百年电力 4#炉进行低压省煤器加装改造的工程。该工程为电厂每年节约标煤达 5695吨,节水 15.3万吨(按年平均负荷率 90%、年运行 5500小时计算)。
如果按标煤 850元/吨、水 3元/吨计算,年节约资金约 530多万元,同时减少二氧化碳排放近 1.3万吨,具有可观的经济效益和社会效益。
3)华电国际邹县电厂#3炉(1025t/h)机组优化改造工程
华电国际邹县电厂#3炉(1025t/h)经机组优化改造后排烟温度可降为 130℃,仍蕴含着巨大的余热资源。目前该余热完全浪费在湿法脱硫系统中,并且造成烟气中的水蒸汽含量增加。本方案提供了深度降低排烟温度以及上述余热利用的解决方法。经计算,增设低压省煤器后排烟温度可以降低至 105℃以下,降低幅度不低于 20℃。机组供电煤耗将降低 1.582g/kwh,全年可节省标煤 2871吨,年节水量 9.58万吨,减少烟囱内净烟气含水率 20%,并且对于锅炉的正常运行不产生任何负面影响。本项目投资 687万元/年,年效益 273万元/年,投资回收期 2.5年。
4)北京京能热电 2#炉低温省煤器改造工程
北京京能热电股份有限公司 670T/H锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的 HG-670/140-13型超高压、一次中间再热、单锅筒、自然循环煤粉炉。锅炉设计排烟温度为 142℃,锅炉设计效率90.13%。但在实际运行中排烟温度偏高,最高达到 160℃,严重影响机组的经济性;同时电厂的除尘系统为电袋复合除尘系统,布袋对进口烟气温度有着严格的要求。如排烟温度不加以控制,偏高的烟温将严重威胁布袋除尘的安全运行,夏季排烟温度过高时甚至可能烧毁布袋;另外,过高的排烟温度使得烟气容积流量增大,这将降低除尘器的除尘效率。经加装低温省煤器后,排烟温度降至 142℃,降低幅度 16℃——18℃。
 
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